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安徽铜冠有色池州公司扭亏增盈纪实

2018-11-21 15:45:18 来源:中国矿业报 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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从2014年亏损4.2亿元到 2017年亏损1.2亿元,再到今年上半年亏损0.29亿元,安徽铜冠有色池州公司每年以50%以上的速度减亏。今年8月份,该公司实现盈利200万元,首次打破了10多年来只亏损不盈利的格局,实现了蝶变。“这都是降杠杆、调结构、强管理的结果。明年,公司有望全面扭亏为盈,实现真正脱贫。”该公司经理李新信心满满地说。

初秋的池州风光旖旎,处处是美景。笔者近日走进该公司采访,发现该公司近期“风光”无限好:2018年1~8月份,铅锌产销量月均达1.6万吨,产销量再创新高;新产品压铸合金在7月23日试生产后,次月成功销往上海、江苏、浙江等地市场;9月12日,该公司热镀合金新产品问世,积极与马钢公司进行战略合作,在高端板材产品中进行试验。

泰山压顶,能否承受之重?

2007年,铜陵有色、池州市政府和池州泰达冶金有限公司三方共同投资组建池州公司,铜陵有色公司以70%股份控股。由于当时受经营方向和生产方式调整影响,该公司2011年新建的10万吨锌系统在试生产几个月之后就偃旗息鼓,而年产10万吨的铅系统生产量也不足6万吨。债务像滚雪球般地越滚越大。到2014年末,池州公司负债率高达134%,仅2014年就亏损达4.57亿元,其中九华冶炼厂亏损高达4.2亿元,是铜陵有色公司名副其实的“亏损王”。

如此大的“窟窿”,不仅仅是池州公司的切肤之痛,也是铜陵有色的巨大包袱。一场拯救铜冠有色池州公司生死存亡的大行动在2015年初拉开序幕。铜陵有色以全资方式进行收购,将黄山岭铅锌进行分离,采用“冶炼厂+码头”模式,成为铜陵有色单独全资子公司。

生死大拯救,还能救活吗?

这么小的生产规模竟有这么大的亏损,亏损源到底在哪?人、财、物基本生产要素具备吗?这个企业还能救活吗?一连串的问题拷问着该公司主要负责人李新。

铜冠有色池州公司的现状怎么看?困难和问题怎么解决?扭亏为盈怎么干?一场场“面对面”的生存发展大讨论在公司展开。

不破不立,破而后立。在集团公司大力支持下,一次性帮助解决历史债务10亿元,企业负债率下降了30多个百分点;重新开启停产多年的锌生产系统,并投入1.2亿元对铅锌三联动系统进行改造,产品结构不断得到完善,生产能力稳步提升。

机构改革层层加码,人员优化层层推进。公司首先对机关进行了精简,由以前的20多个科室变为6个责任部门,实行“部门长制”;其次是将“多车间”合并成“分厂制”,“多班组”组合成“大班制”,着力解决生产环节冗杂问题;再次是对生产岗位人员重新优化组合,实行竞争上岗。

此外,该公司建立扁平化管理制度,“上面千条线、下面一根针”得到充分落实,消除了以前在管理过程中出现的“肠梗阻”现象。“扁平化管理和部门长制、分厂制、大班制的建立,更便于协调,工作效率更高。”该公司铅分厂厂长王进明说,现在铅分厂管理人员仅为以前的1/4。

3年多来,该公司进行了一系列大刀阔斧的改革尝试,这真的能让这个“僵尸”企业起死回生吗?

打通产业循环,破解发展瓶颈

铜冠有色池州公司如蝶变一样,在扭亏过程中饱受过痛苦和挣扎。

以前,该公司铅冶炼采用原始的“氧气底吹炉+鼓风炉+烟化炉”冶炼生产工艺,上下游工序间独立不连贯。底吹炉生产出的高铅渣必须冷却,然后进入鼓风炉升温至1200℃的高温进行熔炼,然后再进入烟化炉,不仅能耗高、效率低,环保也难以得到保障。

工信部2015年明令淘汰落后工艺,要求粗铅冶炼必须采用先进的富氧熔池熔炼——液态高铅渣直接还原或一步炼铅工艺,否则必须关停。

惟有加快发展,才能从根本上解决历史问题。去年10月份,该公司投入1.2亿元对铅锌冶炼生产线进行技术升级改造,采取了当今国内较先进的“氧气底吹炉-氧气侧吹还原炉-烟化炉”三炉热渣熔融连续铅冶炼工艺。今年7月28日,该公司铅锌冶炼资源综合回收循环利用示范项目“三连炉”成功对接。由此,公司铅锌冶炼资源综合回收循环利用进入崭新阶段。

技改之后,好处多多:一是解决了行业准入问题,实现了清洁生产;二是解决了生产原料只能适用高品位的难题,降低了对原料品位的要求;三是废渣变成宝贝,铅银渣和铁矾渣回炉再“深造”,综合效益十分明显。

最重要的是解决了环保大难题。笔者看到,在该公司生产系统另一端,一台全自动制砖机正在作业,利用尾废添加水泥、黄砂制出一排排整齐漂亮的砖块。

“困扰企业多年的生产瓶颈破解了,制约企业发展的环保难题解决了,企业发展步伐明显加快。”李新说,甩开膀子大干的时候到了。

开发新产品,延长产业链

向科技要效益。今年3月份,该公司成立了技术中心,在解决生产工序、提高产品质量、新产品研发上做“大文章”。

合金的研发既提高了铅锌产品的档次,还带来了实实在在的效益。压铸合金是该公司今年7月末开发的首个合金产品,小试牛刀就受到市场青睐,已在长三角市场站稳脚跟。据介绍,热镀合金是该公司开发第二个合金产品,现进入马钢公司试验阶段,如果试用成功,将极大提高公司锌锭深加工的发展空间。

“废渣其实不废,利用好了都是宝。”该公司锌分厂厂长陈六新说,科技不仅解决了固废的出路,还从中得到了真金白银。

由废品变产品,是该公司科技创效发展的又一通途。以前,锌系统产出5%品位的铜渣只能低价处理,现在通过一系列提纯科技攻关,品位提高到70%左右,年生产铜金属量上千吨,实现了效益最大化。

钴渣和铜渣一样,渣含钴品位只有2%,现如今提纯到8%,一年可回收30吨左右。

镉渣回收提纯项目今年二季度全面启动,中间产品——镉团已经形成。

工艺升级改造全面实施,环保难题得到有效解决,机构改革全面完成……

管理创新+高度执行=企业活力

管理是把双刃剑。铜冠有色池州公司做起了“管理”文章,全力推行现代管理体制,着力打破人浮于事的状态。该公司充分发挥组织绩效考核效应,实行一级对一级负责,让“集权+充分授权+过程受控”管理模式得以高效体现。

以“会”定事,防止人为“拍脑袋”。该公司每周一次经理办公会,月初一次金属平衡分析会,月中一次经济活动分析会和组织绩效考评会,月底一次生产计划安排会和期货保值会,各项工作都有章可循,确保了日常工作顺利推进。

“各部门和分厂都要明白自己应该干什么,干不好有什么害处,只有责、权、利明晰了,大锅饭格局才能彻底打破,企业发展动力才能持续增强,员工才有干劲。”李新说。

从2015年开始,该公司铅锌产品产量年年超额完成集团下达的指标。与此同时,该公司控亏指标也是一降再降。

抢抓发展时机,实现高质量发展

谈到企业未来发展,李新告诉笔者,铅锌行业不能靠规模扩张,综合回收和深加工是企业未来的发展方向,铅系统要加强综合回收力度,将金、银、锑、铋、铟等稀有贵金属“一网打尽”,在此基础上积极争取再生铅资质,从而大大降低企业成本。

据悉,该公司阳极泥处理项目已经立项,即将开工建设,明年下半年有望建成投入试生产。这将成为该公司新的经济增长点。

“同行之间的走动非常重要,要多向国内大型铅锌公司学习和对标,借鉴先进企业好的运行方式和管理经验。”李新说,铜冠有色池州公司顶层设计已初步完成,将按照既定目标,实现企业高质量发展。

降低人工成本,解决用工难问题。该公司以科技补短板,向机械化换人、自动化减人方向发展,计划购买4套机器人剥锌机组,将于明年5月份大修时安装投入使用,一次性减少70人。

发展难题破解之后,企业迸发出无穷活力。2017年,该公司实现销售收入37亿元,是2014年的近4倍,今年销售收入有望达到50亿元。

“企业实力增强了,我们员工地位自然会提高。公司不但发展持续向好,而且还连续四年获得安徽省环保诚信企业,令人刮目相看。”该公司员工发自内心地说。(全球金属网 OMETAL.COM) 点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!

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